近日,長(zhǎng)嶺煉化環(huán)氧丙烷裝置反應(yīng)工藝改造項(xiàng)目主體設(shè)備安裝就緒,開始儀電等附屬設(shè)施聯(lián)合校驗(yàn),標(biāo)志著項(xiàng)目全面進(jìn)入收尾及生產(chǎn)準(zhǔn)備階段。該項(xiàng)目投運(yùn)后,環(huán)氧丙烷裝置運(yùn)行效率將提升17%,為企業(yè)帶來更多效益。
長(zhǎng)嶺煉化環(huán)氧丙烷裝置產(chǎn)能為10萬(wàn)噸/年,整體工藝為國(guó)內(nèi)首創(chuàng)。在運(yùn)行過程中,裝置反應(yīng)器內(nèi)部催化劑活性開始逐漸減弱,而且每臺(tái)反應(yīng)器內(nèi)催化劑失活速率不一,嚴(yán)重影響裝置的整體運(yùn)行效率。經(jīng)過專業(yè)研討論證,該公司決定新增第四臺(tái)反應(yīng)器。
面對(duì)項(xiàng)目施工周期長(zhǎng)、作業(yè)量大、與生產(chǎn)區(qū)域交叉等困難,長(zhǎng)嶺煉化化工部全面統(tǒng)籌,嚴(yán)格落實(shí)各項(xiàng)管理制度,從施工人員入場(chǎng)安全教育培訓(xùn)考核,到施工器具、管材入場(chǎng)等,牢牢把住質(zhì)量關(guān)口,并按照“預(yù)防為主、事前管理”的原則,不斷細(xì)化施工方案,確保項(xiàng)目建設(shè)如期完成。