闭模灌注船头保护产品压模,手工电钻,白料7.46KG,黑料3.7KG,脱模30分钟,搅拌15~18秒:
脱模后产品状况:
1、产品未发满,分析原因:料少;排气孔太小,导致发气顶住泡沫未发满。解决办法:增加用料量14~15公斤;把排气孔稍加深点;把灌注口一侧垫高10厘米,使发泡料流动性往低处走,使发泡料充分流到模腔内的另一侧,确保产品能够发的饱满。
2、难脱模,分析原因:脱模剂开白电油倍数太多;模内预留铁两侧有斜位。解决办法:把油性脱模剂开20倍左右;把模内预留铁套上胶管或不锈钢管,方便脱模。
3、产品表面有小气泡,表面瑕疵,分析原因:搅拌原料时不均匀;后期熟化太快;前期太慢没冲力。解决办法:高速搅拌原料15~18秒;改善配方,把C2增加0.2%,把F8增加0.6~0.8,把C—7活性高份量降0.1~0.15,使平衡推化把气泡从底往外赶,使产品表皮更好。
4、模具温度40℃~45℃,模温愈低,熟化愈差。