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中化學(xué)天辰(泉州)新材料公司環(huán)氧丙烷裝置泄漏爆炸事故調(diào)查報(bào)告
來源:泉州市應(yīng)急管理局   發(fā)布時(shí)間:2024-05-20   瀏覽:1471
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2023年12月20日8時(shí)13分許,福建泉州中化學(xué)天辰(泉州)新材料有限公司環(huán)氧丙烷裝置產(chǎn)品分離單元粗產(chǎn)品緩沖罐19—V4215區(qū)域發(fā)生泄漏爆炸事故,造成1人輕微傷,直接經(jīng)濟(jì)損失約310.2153萬元。

日前,泉州市應(yīng)急管理局發(fā)布了該起事故的調(diào)查報(bào)告。

造成事故直接原因:一是設(shè)備故障。粗產(chǎn)品緩沖罐19—V—4215出口管路壓力調(diào)節(jié)閥1910—PV—42151儀表風(fēng)氣路故障導(dǎo)致壓力調(diào)節(jié)閥1910—PV—42151關(guān)閉,引發(fā)粗產(chǎn)品緩沖罐19—V—4215超壓發(fā)生泄漏,可燃物料沿人孔法蘭泄漏至大氣中達(dá)到爆炸極限,泄漏物料高速沖刷產(chǎn)生靜電引發(fā)空間爆炸。高溫引發(fā)粗產(chǎn)品緩沖罐19—V—4215內(nèi)環(huán)氧丙烷和甲醇急劇氣化,造成粗產(chǎn)品緩沖罐19—V—4215超壓爆炸。二是違反安全操作規(guī)程。企業(yè)操作規(guī)程中明確規(guī)定“塔壓高時(shí)不允許向后系統(tǒng)出料”。企業(yè)在閃蒸塔T—2100、汽提塔T—2200、T—3100等塔壓超過生產(chǎn)操作規(guī)程及工藝卡片高限情況下,仍然向粗產(chǎn)品緩沖罐19—V—4215出料,未嚴(yán)格執(zhí)行安全操作規(guī)程。

事故發(fā)生后,福建省委、省政府和泉州市委、市政府高度重視,省、市及省應(yīng)急廳主要領(lǐng)導(dǎo)先后就應(yīng)急處置、事故調(diào)查和人員救治等工作作出指示批示;泉州市委、市政府領(lǐng)導(dǎo)同志率市應(yīng)急局、消防救援支隊(duì)、市生態(tài)環(huán)境局趕赴現(xiàn)場,會同泉港區(qū)黨委政府有關(guān)同志開展救援搶險(xiǎn)及事故調(diào)查前期工作。省應(yīng)急管理廳派出工作組攜專家赴中化學(xué)天辰(泉州)新材料有限公司指導(dǎo)處置和調(diào)查工作。

根據(jù)《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》、《生產(chǎn)安全事故報(bào)告和調(diào)查處理?xiàng)l例》(國務(wù)院令第493號)等相關(guān)法律法規(guī)、文件及市領(lǐng)導(dǎo)有關(guān)批示指示要求,泉州市人民政府成立了由市應(yīng)急局牽頭,市公安局、市場監(jiān)管局、總工會、消防救援支隊(duì)和泉港區(qū)人民政府組成的事故調(diào)查組對事故提級調(diào)查,并邀請市紀(jì)委監(jiān)委派員參與事故調(diào)查。調(diào)查組堅(jiān)持“科學(xué)嚴(yán)謹(jǐn)、依法依規(guī)、實(shí)事求是、注重實(shí)效”的原則,深入開展調(diào)查工作。通過現(xiàn)場勘查、調(diào)查取證、委托專家技術(shù)分析工作,查明了事故原因,認(rèn)定了事故性質(zhì)和責(zé)任,提出了對有關(guān)責(zé)任人員、責(zé)任單位的處理意見和改進(jìn)工作的措施建議。

經(jīng)調(diào)查認(rèn)定,福建泉州中化學(xué)天辰(泉州)新材料有限公司“12·20”一般泄漏爆炸事故是1起因設(shè)備故障和人員操作不當(dāng)造成的一般生產(chǎn)安全責(zé)任事故。調(diào)查情況報(bào)告如下:

一、事故基本情況

(一)事故發(fā)生單位概況

中化學(xué)天辰(泉州)新材料有限公司成立于2022年3月1日,統(tǒng)一社會信用代碼:91350505MA8UMRQ599,企業(yè)主要負(fù)責(zé)人:王春光,為危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)企業(yè),事故發(fā)生時(shí)屬于試生產(chǎn)階段。該企業(yè)60萬噸/年環(huán)氧丙烷項(xiàng)目(一期)于2022年7月12日開工,投資額37.37億元,于2023年10月18日完成中交,2023年11月2日中化學(xué)天辰(泉州)新材料有限公司組織5名專家對試生產(chǎn)條件進(jìn)行檢查確認(rèn),2023年11月27日組織正式試生產(chǎn)。負(fù)責(zé)該項(xiàng)目設(shè)計(jì)單位和施工總包單位為中國天辰工程有限公司,事故發(fā)生裝置環(huán)氧丙烷生產(chǎn)裝置施工單位為中國化學(xué)工程第七建設(shè)有限公司,監(jiān)理單位為北京中恒信達(dá)工程項(xiàng)目管理有限公司。

(二)事故發(fā)生裝置情況

該企業(yè)環(huán)氧丙烷生產(chǎn)裝置采用雙氧水法生產(chǎn)環(huán)氧丙烷,采用雙氧水做氧化劑,在特制鈦硅分子篩催化劑存在下,以甲醇為溶劑,將丙烯氧化為環(huán)氧丙烷,同時(shí)產(chǎn)生少量副產(chǎn)物。主要反應(yīng)為C3H6+H2O2—C3H6O+H2O。反應(yīng)產(chǎn)物經(jīng)分離精制,將未反應(yīng)的過量丙烯、甲醇、水、副產(chǎn)物分離,獲得產(chǎn)品環(huán)氧丙烷。未反應(yīng)的丙烯分離出廢氣后,循環(huán)使用。甲醇與水及副產(chǎn)物分離后亦循環(huán)使用。生產(chǎn)裝置主要包括反應(yīng)、丙烯分離、丙烯回收壓縮、產(chǎn)品分離精制、甲醇分離回收、廢水預(yù)處理共6個(gè)單元。事故發(fā)生部位為產(chǎn)品分離精制單元,生產(chǎn)工藝如下:

產(chǎn)品分離精制單元的主要目的為將環(huán)氧丙烷從環(huán)氧丙烷、水、甲醇以及含有少量其他副產(chǎn)物如丙二醇、醛類、脂類等的混合物中提純精制。來自上游的物料經(jīng)預(yù)熱后,在粗產(chǎn)品緩沖罐19—V—4215內(nèi)與燒堿混合,進(jìn)入預(yù)分離塔T—4200進(jìn)行精餾分離,塔釜液泵送至閃蒸塔T—2100進(jìn)行物料回收,塔頂粗環(huán)氧丙烷送至產(chǎn)品精制塔T—4300。

粗環(huán)氧丙烷在產(chǎn)品精制塔T—4300進(jìn)行精餾,含甲醇、水等的塔釜液通過塔釜泵送至閃蒸塔T—2100進(jìn)行物料回收,塔頂采出純度合格的環(huán)氧丙烷產(chǎn)品。

(三)事故設(shè)備及管道情況

1. 粗產(chǎn)品緩沖罐19—V—4215

設(shè)備名稱:粗產(chǎn)品緩沖罐,設(shè)備編號:19—V—4215,該設(shè)備為第二類壓力容器,于2023年2月7日完成制造,設(shè)備制造單位:中化學(xué)華誼設(shè)備科技(上海)有限公司。2023年7月18日由泉州市泉港區(qū)市場監(jiān)督管理局辦理使用登記證〔編號:容15閩C08378(23)〕。設(shè)備容積13.1m3,操作壓力0.2MPa,設(shè)計(jì)壓力0.35MPa/FV(全真空),操作溫度54℃,設(shè)計(jì)溫度90℃。介質(zhì)為環(huán)氧丙烷和甲醇,介質(zhì)特性為易爆、高度危害。設(shè)備A、B類焊接接頭進(jìn)行100%射線檢測,合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)為NB/T47013.2—2015中II級合格,C、D、E類接頭進(jìn)行100%滲透檢測,合格標(biāo)準(zhǔn)為NB/T47013.5—2015中I級合格。設(shè)備耐壓試驗(yàn)壓力0.44MPa,泄漏試驗(yàn)壓力0.35MPa。

2. 管道MP—41009—200—S1B—H1

為粗產(chǎn)品緩沖罐19—V—4215出口管道,屬于GC2級壓力管道,安裝距離地面23.5m~28.5m。管道設(shè)計(jì)規(guī)格為Φ219.1×4mm,設(shè)計(jì)壓力為0.5MPa,工作壓力為0.3MPa,設(shè)計(jì)溫度為90℃,工作溫度為54℃,設(shè)計(jì)材質(zhì)為S30408奧氏體不銹鋼,管線長度約22m,管道整體布置與19—V—4215位于裝置同層布置。取得特種設(shè)備登記證〔編號:管31閩C00021(23)〕。

3. 壓力調(diào)節(jié)閥1910—PV—42151?

位于粗產(chǎn)品緩沖罐出口管道上,閥門形式為平衡密封型套筒調(diào)節(jié)閥,口徑DN150/DN125,閥門屬于氣開閥(FC)。閥門出廠前進(jìn)行了基本誤差、始終點(diǎn)偏差、回差、死區(qū)、泄漏量檢驗(yàn),閥門本體耐壓的密封性、填料函及其他連接處密封性、氣室密封性檢驗(yàn)、外觀檢查等檢驗(yàn)測試,檢測結(jié)果為合格。閥門制造商為無錫智能自控工程股份有限公司,取得特種設(shè)備型式試驗(yàn)證書,閥門出廠檢測日期為2023年03月。

(四)事故發(fā)生單位安全生產(chǎn)管理情況

中化學(xué)天辰(泉州)新材料有限公司環(huán)氧丙烷裝置(一期)于2023年11月27日正式進(jìn)入試生產(chǎn)階段。試生產(chǎn)前企業(yè)開展了設(shè)備及管道試壓、吹掃、氣密、單機(jī)試車、儀表調(diào)校、聯(lián)動試車等生產(chǎn)準(zhǔn)備;成立試車領(lǐng)導(dǎo)小組和現(xiàn)場工作組;制定生產(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)案向泉港區(qū)應(yīng)急管理局備案〔編號:WH3505052023052〕;編制重大危險(xiǎn)源安全評估報(bào)告向泉港區(qū)應(yīng)急管理局進(jìn)行重大危險(xiǎn)源備案〔編號:BA閩305505(2023)009號〕;制定投料試車方案,企業(yè)組織專家對試生產(chǎn)方案進(jìn)行審查和對試生產(chǎn)條件進(jìn)行確認(rèn),并于2023年11月23日向泉州市、泉港區(qū)應(yīng)急管理局分別報(bào)告,2023年11月27日正式進(jìn)入試生產(chǎn)階段。

(五)事故發(fā)生經(jīng)過

中化學(xué)天辰(泉州)新材料有限公司環(huán)氧丙烷裝置(一期)于2023年12月12日投甲醇進(jìn)入反應(yīng)器主裝置。12月15日加入丙烯進(jìn)入環(huán)氧丙烷生產(chǎn)裝置T—3400脫丙烷塔和T—3300丙烯回收塔進(jìn)行循環(huán),12月17日進(jìn)入環(huán)氧丙烷裝置2號反應(yīng)器進(jìn)行循環(huán),12月19日下午3時(shí)50分接收雙氧水進(jìn)入環(huán)氧丙烷裝置2號反應(yīng)器,正式開始反應(yīng)。

12月20日6時(shí)27分開始,產(chǎn)品分離精制粗產(chǎn)品緩沖罐19—V—4215下游的預(yù)分離塔T—4200以及產(chǎn)品精制塔T—4300壓力從49.8KPa開始升高,7時(shí)03分,預(yù)分離塔T—4200壓力升高超過操作壓力,壓力值達(dá)100KPa(正常操作壓力為:35~50KPa),超過安全儀表系統(tǒng)設(shè)置聯(lián)鎖值,SIS系統(tǒng)切斷再沸器E—4230熱水開關(guān)閥XV—42301停止加熱。塔頂壓力開始降低后,當(dāng)班主操林**切除聯(lián)鎖,重新投用塔釜再沸器,此時(shí)塔頂壓力值為106KPa。

針對預(yù)分離塔T—4200、精制塔T—4300的壓力出現(xiàn)緩慢上漲的趨勢,7時(shí)33分起,當(dāng)班主操林**與一班班長蔡**、外操胡**進(jìn)行聯(lián)系,要求處理預(yù)分離塔T—4200、精制塔T—4300壓力上漲的問題,采取的措施包括,打開了預(yù)分離塔T—4200壓控閥和精制塔T—4300壓控閥的排氣閥進(jìn)行泄壓。同時(shí)打開了備用風(fēng)機(jī)B8087B的出口進(jìn)行泄壓。但泄壓效果不佳,T—4200塔的壓力自最高169KPa下降至150KPa后,又出現(xiàn)緩慢上升。

12月20日7時(shí)43分,粗產(chǎn)品緩沖罐19—V—4215壓力漲到0.37MPa,此時(shí)粗產(chǎn)品緩沖罐19—V—4215的進(jìn)料流量維持在14.95m3/h(設(shè)計(jì)進(jìn)料量92m3/h)左右,預(yù)分離塔T—4200的塔壓133.79KPa,汽提塔T—2200塔壓是40KPa。

當(dāng)班主操林**在副廠長姜**的指揮下,7時(shí)46分22秒將粗產(chǎn)品緩沖罐19—V—4215出料壓力調(diào)節(jié)閥1910—PV—42151的閥位由13.5%增加至約18%后,粗產(chǎn)品緩沖罐19—V—4215壓力下降至0.33MPa,并且還在持續(xù)下降,到7時(shí)46分50秒壓力降至0.23MPa。

12月20日7時(shí)57分10秒起,粗產(chǎn)品緩沖罐19—V—4215的壓力從0.20MPa的壓力再次緩慢上漲,8時(shí)07分53秒粗產(chǎn)品緩沖罐19—V—4215壓力漲到0.4MPa以上(設(shè)計(jì)量程為0.4MPa,超量程后無法顯示具體壓力)。

粗產(chǎn)品緩沖罐19—V—4215壓力達(dá)到0.4MPa時(shí),前端汽提塔T—2200塔的壓力是100KPa,超過正常壓力(正常操作壓力:10~50KPa),后端預(yù)分離塔T—4200的壓力是146KPa(正常操作壓力應(yīng)為:35~50KPa)。

發(fā)現(xiàn)壓力上漲后,操作人員連**在副廠長姜**的指揮下,于8時(shí)09分33秒將出料壓力調(diào)節(jié)閥1910—PV—42151的閥位由17.5%開至20%(進(jìn)料閥門FV22161,堿液進(jìn)料閥門FV41001保持原閥位未動,粗環(huán)氧丙烷管路流量計(jì)FT22161、FT41401、堿液進(jìn)料管路流量計(jì)FV41001均為0m3/h),壓力沒有下降。

當(dāng)班四班班長郭**到現(xiàn)場查看壓力調(diào)節(jié)閥1910—PV—42151閥位開關(guān)情況,到達(dá)4樓時(shí)發(fā)現(xiàn)粗產(chǎn)品緩沖罐19—V—4215附近出現(xiàn)大面積泄漏,隨即撤離,撤離過程發(fā)生爆炸著火。

事故裝置工藝流程圖如下:

(六)事故現(xiàn)場情況

環(huán)氧丙烷生產(chǎn)裝置3樓的溶劑精制分離器V—5335進(jìn)口管道、溶劑精制反應(yīng)器R—5300循環(huán)氫出口管道受損,丙烯回收塔回流罐V—3325進(jìn)料管道受損,3樓內(nèi)管廊管道部分受損,部分儀表、閥門、電纜受損。

環(huán)氧丙烷生產(chǎn)裝置4樓的粗環(huán)氧丙烷緩沖罐19—V—4215設(shè)備損壞,人孔部分向東南側(cè)上飛砸穿5層樓板后落至5層循環(huán)氫氣入口緩沖罐V—5385西側(cè)。筒體向西北側(cè)砸到脫氧塔回流罐V—1625后解體,覆蓋在脫氧塔回流罐V—1625上。罐內(nèi)篩板主要散落于粗環(huán)氧丙烷緩沖罐19—V4215原基礎(chǔ)東側(cè)和南側(cè)。粗環(huán)氧丙烷緩沖罐19—V4215底部進(jìn)料管道在本體管座角焊縫處撕裂斷開,粗環(huán)氧丙烷緩沖罐19—V4215上部出料管道在長頸法蘭與本體管座角焊縫處撕裂斷開。樓層結(jié)構(gòu)柱3—14嚴(yán)重變形。脫氧塔回流罐V—1625設(shè)備推離原有基礎(chǔ),被砸向東北方向側(cè)翻移位,出口管線受損變形。汽提塔冷凝器E—2210設(shè)備移位。4樓內(nèi)管廊管道部分受損,部分儀表、閥門、電纜受損。4樓南側(cè)兩處花紋板樓面塌陷。

環(huán)氧丙烷裝置5樓部分儀表、閥門、電纜受損。環(huán)氧丙烷主裝置五個(gè)步梯中的中間步梯受火災(zāi)變形明顯。5樓粗環(huán)氧丙烷緩沖罐19—V—4215上部樓板整體炸飛,西南側(cè)兩處花紋板樓面塌陷。

裝置東北側(cè)室外裝置區(qū)T—2100、T—4200和T—3400塔不同程度過火受損。

圖1事故現(xiàn)場圖片


(七)人員傷亡和直接經(jīng)濟(jì)損失情況

本次事故造成1人輕微傷,直接經(jīng)濟(jì)損失310.2153萬元,傷者郭**,福建泉港人,為中化學(xué)天辰(泉州)新材料有限公司環(huán)氧丙烷分廠四班班組長。

二、事故應(yīng)急處置及評估情況

(一)事發(fā)企業(yè)先期處置情況

12月20日8時(shí)13分,環(huán)氧丙烷裝置班長蔡**對講機(jī)匯報(bào)現(xiàn)場出現(xiàn)起火現(xiàn)象。中控室得到消息后,操作人員連**立即按下緊急停車按鈕。

2023年12月20日8時(shí)14分許,中化學(xué)天辰(泉州)材料有限公司環(huán)氧丙烷裝置現(xiàn)場員工及當(dāng)班調(diào)度撥打“110”“119”報(bào)警。

(二)信息接報(bào)

12月20日8時(shí)14分,泉港區(qū)公安指揮中心及泉州市消防救援支隊(duì)指揮中心接警后,先后安排11個(gè)消防站及戰(zhàn)勤保障隊(duì)伍、237名消防救援人員、46輛消防車趕赴現(xiàn)場處置。

8時(shí)18分,泉港區(qū)委區(qū)政府總值班室接報(bào)事故情況,于8時(shí)29分電話初步報(bào)泉州市委市政府總值班室,8時(shí)59分書面報(bào)告市總值班室,并分別于9時(shí)26分、13時(shí)28分書面續(xù)報(bào)市總值班室。

(三)應(yīng)急響應(yīng)

事故發(fā)生后,泉州市委、市政府分管安全生產(chǎn)、生態(tài)環(huán)境的2位市領(lǐng)導(dǎo)立即趕赴現(xiàn)場,坐鎮(zhèn)現(xiàn)場組織指揮事故救援工作,組織市、區(qū)兩級消防救援、應(yīng)急、公安、生態(tài)環(huán)境、衛(wèi)健等部門主要領(lǐng)導(dǎo),以及泉港區(qū)委、區(qū)政府、泉港石化工業(yè)園區(qū)管委會主要領(lǐng)導(dǎo)開展應(yīng)急處置,第一時(shí)間啟動危險(xiǎn)化學(xué)品應(yīng)急預(yù)案,成立現(xiàn)場指揮部,下設(shè)救援處置組、管制警戒組、環(huán)境監(jiān)測組、專家評估組、宣傳工作組、綜合保障組、善后處置組、事故調(diào)查組等8個(gè)組,按職責(zé)各司其職、平行作業(yè)、密切協(xié)同,確保快速緊急疏散避險(xiǎn)安全距離內(nèi)的人員,確保企業(yè)自救、先期處置、聯(lián)動救援、輿情回應(yīng)有序銜接,盡快盡力穩(wěn)控局勢。

1.公安部門響應(yīng)

接到事故報(bào)告后,泉州市公安局泉港分局于8時(shí)15分指派泉港消防大隊(duì)、南埔派出所出警,調(diào)取現(xiàn)場監(jiān)控查看事發(fā)現(xiàn)場情況,對事發(fā)現(xiàn)場周邊區(qū)域?qū)嵤┌踩洌才啪τ行蚬芸剡M(jìn)入園區(qū)主要通道,實(shí)施交通管制,維護(hù)現(xiàn)場秩序,確保各類應(yīng)急救援車輛快速通行。

2.消防部門響應(yīng)

泉州市消防救援支隊(duì)指揮中心接警后,立即安排出警,共調(diào)派泉港區(qū)南埔消防救援站、增援的山腰消防救援站、東橋消防救援站及泉州消防救援支隊(duì)石化重型編隊(duì)等,共11個(gè)消防站及戰(zhàn)勤保障隊(duì)伍、237名消防救援人員、46輛消防車趕赴現(xiàn)場處置。同步調(diào)集福建聯(lián)合石化專職消防隊(duì)、泉港石化工業(yè)園區(qū)專職消防隊(duì)45名消防員、8輛消防車協(xié)同處置。

8時(shí)17分,泉港石化工業(yè)園區(qū)專職消防隊(duì)6車35人在事發(fā)3分鐘內(nèi)到達(dá)事發(fā)企業(yè),開展前期處置工作,構(gòu)建第一道防線,對涉事周邊裝置使用消防水冷卻保護(hù)。

8時(shí)28分,首批消防救援隊(duì)到達(dá)現(xiàn)場后,采取“關(guān)閥斷料、固移結(jié)合,控制蔓延”的戰(zhàn)術(shù)措施,冷卻周邊裝置,控制火勢蔓延,避免了連環(huán)起火、失控爆炸、環(huán)境污染等次生災(zāi)害發(fā)生。

9時(shí)24分,泉州消防支隊(duì)全勤指揮部及后續(xù)增援力量相繼到場,明確“控制燃燒、工藝處置、冷卻抑爆”的作戰(zhàn)原則,控制現(xiàn)場火情。

12時(shí)47分,按照“氮?dú)庵脫Q、精準(zhǔn)冷卻、注重環(huán)保”的戰(zhàn)術(shù)措施,將火勢控制在丙烯回收單元范圍內(nèi)。

18時(shí)53分,經(jīng)現(xiàn)場指揮部分析研判進(jìn)行總攻滅火,組織人員采取地毯式排查,再次排查確認(rèn)裝置、罐體、設(shè)備、管線等受損情況,及時(shí)消除險(xiǎn)情隱患。

19時(shí)01分,現(xiàn)場明火被全部撲滅,現(xiàn)場移交廠方技術(shù)人員,留泉港區(qū)南埔消防救援站及泉港石化園區(qū)消防隊(duì)繼續(xù)進(jìn)行監(jiān)護(hù)外,其余參戰(zhàn)力量完成洗消工作后歸隊(duì)。

3.應(yīng)急部門響應(yīng)

08時(shí)18分,市、區(qū)兩級應(yīng)急管理局接到事故報(bào)告后,局主要領(lǐng)導(dǎo)立即帶領(lǐng)分管領(lǐng)導(dǎo)、相關(guān)業(yè)務(wù)科室負(fù)責(zé)人趕赴事故現(xiàn)場,一是現(xiàn)場協(xié)調(diào)消防、生態(tài)環(huán)境等部門和屬地開展應(yīng)急救援工作。二是調(diào)度市級融合通信保障隊(duì)啟用無人機(jī)2個(gè)組空中巡回監(jiān)測火情,完成現(xiàn)場三維數(shù)據(jù)建模,輔助應(yīng)急救援決策處置。三是建立應(yīng)急指揮專家綜合研判機(jī)制,集結(jié)6名危險(xiǎn)化學(xué)品專家研判應(yīng)急處置措施,研究會商針對企業(yè)工藝特點(diǎn)進(jìn)行緊急工況處置。檢查確認(rèn)企業(yè)SIS系統(tǒng)操作情況,確保緊急切斷事發(fā)裝置;督促控制好火炬分液罐水封液位,確?;鹁嫦到y(tǒng)氮?dú)獗Wo(hù)、蒸汽保護(hù)到位;會同專家提出“控制殘存物料燃燒、保護(hù)著火點(diǎn)周圍塔、容器和鋼架平臺”等應(yīng)急方案,從專業(yè)方面為事故應(yīng)急處置工作提供技術(shù)支撐。

4.生態(tài)環(huán)境部門響應(yīng)?

8時(shí)20分,泉州市泉港生態(tài)環(huán)境局接報(bào)后,趕赴現(xiàn)場指導(dǎo)事發(fā)企業(yè)開展環(huán)境應(yīng)急處置工作,在事故現(xiàn)場周邊布設(shè)4個(gè)大氣監(jiān)測點(diǎn)位,在事發(fā)企業(yè)公司雨水入渠口上下游設(shè)置5個(gè)監(jiān)測斷面,加強(qiáng)水質(zhì)監(jiān)測。

5.醫(yī)療部門響應(yīng)

8時(shí)22分,泉港區(qū)醫(yī)院急診科接警后,立即派出2車6人前往事發(fā)現(xiàn)場處置。9時(shí)03分,接診一名燒傷患者,立即開展傷情救治,并于9時(shí)20分轉(zhuǎn)泉州市910醫(yī)院進(jìn)一步觀察治療。

(四)事故應(yīng)急救援評估?

綜上,本起事故應(yīng)急救援過程效果良好,事故信息接報(bào)及時(shí),精準(zhǔn)研判態(tài)勢,科學(xué)指揮決策,多方聯(lián)動救援,信息發(fā)布及時(shí),嚴(yán)防次生災(zāi)害,高效穩(wěn)妥處置,縮短了事故災(zāi)害持續(xù)時(shí)間,有效控制了火情發(fā)展蔓延,避免了次生災(zāi)害發(fā)生,整體應(yīng)急處置工作有力、有序、有效。

三、事故原因分析

造成事故直接原因:一是設(shè)備故障。粗產(chǎn)品緩沖罐19—V—4215出口管路壓力調(diào)節(jié)閥1910—PV—42151儀表風(fēng)氣路故障導(dǎo)致壓力調(diào)節(jié)閥1910—PV—42151關(guān)閉,引發(fā)粗產(chǎn)品緩沖罐19—V—4215超壓發(fā)生泄漏,可燃物料沿人孔法蘭泄漏至大氣中達(dá)到爆炸極限,泄漏物料高速沖刷產(chǎn)生靜電引發(fā)空間爆炸。高溫引發(fā)粗產(chǎn)品緩沖罐19—V—4215內(nèi)環(huán)氧丙烷和甲醇急劇氣化,造成粗產(chǎn)品緩沖罐19—V—4215超壓爆炸。二是違反安全操作規(guī)程。企業(yè)操作規(guī)程中明確規(guī)定“塔壓高時(shí)不允許向后系統(tǒng)出料”。企業(yè)在閃蒸塔T—2100、汽提塔T—2200、T—3100等塔壓超過生產(chǎn)操作規(guī)程及工藝卡片高限情況下,仍然向粗產(chǎn)品緩沖罐19—V—4215出料,未嚴(yán)格執(zhí)行安全操作規(guī)程。

(一)直接原因分析

調(diào)查組通過訪談相關(guān)內(nèi)操、外操、消防人員、管理人員,調(diào)閱DCS記錄、SIS記錄、交接班記錄、視頻錄像等資料,勘查事故現(xiàn)場,確定泄漏點(diǎn)為粗產(chǎn)品緩沖罐19—V—4215人孔法蘭下側(cè)偏左部位。

現(xiàn)場檢查發(fā)現(xiàn),環(huán)氧丙烷裝置四樓的粗環(huán)氧丙烷緩沖罐19—V—4215解體破裂,人孔部分向東南側(cè)上飛砸穿五層樓板后落至五層循環(huán)氫氣入口緩沖罐V—5385西側(cè),人孔墊片內(nèi)環(huán)飛出落至五層。筒體向西北側(cè)砸到脫氧塔回流罐V—1625后解體,覆蓋在脫氧塔回流罐V—1625上。罐內(nèi)篩板主要散落于粗環(huán)氧丙烷緩沖罐19—V—4215原基礎(chǔ)東側(cè)和南側(cè)。粗環(huán)氧丙烷緩沖罐19—V—4215底部進(jìn)料管道在本體管座角焊縫處撕裂斷開,粗環(huán)氧丙烷緩沖罐19—V—4215上部出料管道在長頸法蘭與本體管座角焊縫處撕裂斷開。

粗產(chǎn)品緩沖罐19—V—4215出口管路通過兩道閘閥和一道壓控閥與預(yù)分離塔T—4200相通。12月20日8時(shí)09分33秒將壓力調(diào)節(jié)閥1910—PV—42151的閥位由17.5%開至20%,壓力沒有下降的趨勢。表明此時(shí)壓力調(diào)節(jié)閥1910—PV—42151已出現(xiàn)故障關(guān)閉,進(jìn)而導(dǎo)致粗產(chǎn)品緩沖罐19—V—4215超壓發(fā)生泄漏,從而引發(fā)事故發(fā)生。

(二)事故相關(guān)檢驗(yàn)檢測和鑒定情況

國家閥門質(zhì)量檢驗(yàn)中心(福建)對壓力調(diào)節(jié)閥1910—PV—42151外觀功能等情況進(jìn)行鑒定,鑒定情況為:?閥體內(nèi)無異物。?閥芯與套筒無卡阻。③閥桿與閥芯連接完好。④流量特性試驗(yàn)正常。

因壓力調(diào)節(jié)閥1910—PV—42151定位器事故中發(fā)生損毀,發(fā)生氣路故障的具體位置無法檢定。

(三)間接原因分析

1.企業(yè)安全生產(chǎn)主體責(zé)任落實(shí)不到位

中化學(xué)天辰(泉州)新材料有限公司未牢固樹立安全發(fā)展理念,沒有處理好安全生產(chǎn)與經(jīng)濟(jì)效益之間的關(guān)系,重效益,輕安全,未能落實(shí)安全生產(chǎn)主體責(zé)任,未嚴(yán)格落實(shí)重大危險(xiǎn)源安全包保責(zé)任制,存在試車工作準(zhǔn)備不足,趕工試車情況。企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)層安全生產(chǎn)履職不力,未有效督促、檢查本單位安全生產(chǎn)工作,及時(shí)消除生產(chǎn)安全事故隱患。企業(yè)相關(guān)部門對公司出現(xiàn)違反國家有關(guān)規(guī)定等情況未進(jìn)行有效管理。相關(guān)從業(yè)人員未嚴(yán)格落實(shí)崗位安全職責(zé),未熟悉并嚴(yán)格執(zhí)行本單位的安全生產(chǎn)規(guī)章制度及操作規(guī)程,隱患排查治理不徹底不到位,安全意識淡薄。

2.設(shè)備設(shè)計(jì)安全風(fēng)險(xiǎn)辨識不到位

中國天辰工程有限公司作為裝置設(shè)計(jì)單位,未辨識事故狀態(tài)下壓力調(diào)節(jié)閥1910—PV—42151關(guān)閉將導(dǎo)致前端管路和設(shè)備有超壓風(fēng)險(xiǎn),安全措施設(shè)置不到位,設(shè)備安全風(fēng)險(xiǎn)辨識不到位。

3.安全監(jiān)管不到位

泉港石化工業(yè)園區(qū)管委會環(huán)保安監(jiān)科、泉港區(qū)市場監(jiān)督管理局界山鎮(zhèn)市場監(jiān)督管理所、泉港區(qū)市場監(jiān)督管理局、泉港

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